顾家家居黄冈工厂推进TPM
来源:黄冈顾家家居招聘中心 时间:2021-08-30
随着工业4.0的到来,许多手工作业逐渐调整为自动化设备作业,未来制造业必将是设备取代人的时代。黄冈工厂自动化设备的引入越来越多,例如:A类设备原力单台面雕刻机已经增至22台,力克真皮裁床5台。通过钉钉报修系统可以清楚看见小到紧固螺丝,大到维修电机,都需要设备人员去维护保养,但是仅仅靠设备维修人员无法避免设备故障停机,因此需要提高员工设备自主保养意识,由生产员工进行简单的日常维护,只要每个人多留意一下设备异常,发挥主人翁精神,将设备故障时间控制到最短,一个小小的举动,就可以减少设备故障。工欲善其事,必先利其器,磨刀不误砍柴工。TPM的推动和落地执行,可以节省很多设备维修成本,提升生产效率,因此TPM的推行势在必行。
黄冈工厂近期开展TPM改善周活动,其目的就是追求设备的零缺陷、无停机时间,降低MTTR、提升MTBF,最大限度的提高设备的综合效率(OEE),形成预防生产中产生损耗的良好机制,提高良品率,缩短生产周期,最终达成损耗的最小化和效益的最大化。TPM是全体人员(从最高经营者到第一线操作员工)参加的生产维修、保养活动。 TPM是一种由全员参与的管理活动,通过生产“现场、现物”的行动,提升生产效率和产品品质。TPM能够达到改变员工的意识和行为,从而提高企业的竞争力。
黄冈工厂原力单台面睢刻机共计20台,自钉钉报修推广以来,7月1日-8月11日41天共计报修34次故障时长2191.4min,MTTR=64.5min/次,MTBF=418.2H次;其中资产编号:72202-M0438雕刻机共计维修7次,故障时长510.7min,MTTR=73.0min/次,MTBF=101.6H/次;基于以上现状,特成立TPM改善小组针对性改善该台雕刻机故障点降低MTTR、提高MTBF和稼动率。目标是将MTTR控制在40min以下,MTBF在420H以上。
对企业员工来说,TPM比较陌生,推动难度较大,但我们要发扬竹子精神,自强不息、顶天立地。TPM改善活动推行一个月后,员工的思想意识已经发生转变,部分人员开始参与到改善活动中,并提供了很多改善的方法。TPM的改善活动,就是要发现问题,解决问题,避免问题的重复发生,因此需要运用科学的方法持续推进,相信通过全员参与的改善活动,一定可以得到预期的收益。